2026年3月29日凌晨,历经一个月连续奋战,华西钢铁扁钢生产线顺利全线贯通,正式进入试生产阶段。由中冶华天承接开发的首套全国产化轧线自动化控制系统成功投运,为行业国产化进程树立了全新标杆。目前系统运行稳定,项目进入消缺收尾阶段。
国产化应用是国家“十四五”及“十五五”规划的重要部署,钢铁冶金领域国产化更是战略重心。长期以来,国产自动化系统虽已在除尘、发电、烧结等环节应用,但在转炉、高炉,尤其是轧钢系统中尚未实现全流程完整应用。华西钢铁原有扁钢生产线于2003年投运,仅由8台轧机构成,以宽扁钢生产为主。为拓展产品类型、提升产量、打造差异化优势,华西钢铁决定对产线进行升级改造。改造后,产线可生产40~420mm规格扁钢,新增弹簧扁钢生产能力,并首创国内“宽、窄”兼容工艺模式,既保留原宽扁钢生产特性,又具备窄扁钢生产能力。该工艺对轧机布局、冷床收集、飞剪应用等环节提出极高技术要求,成为改造核心难点。
中冶华天凭借长材领域深厚技术积累,受邀参与工艺方案交流,结合实际提出多项专业建议,与华西钢铁共同敲定整体改造方案。为推动国产自动化技术在轧线领域实现突破,本次改造决定采用国产PLC构建控制系统。鉴于无成熟经验可循,项目组确立“主备并行”策略:主方案为全流程国产PLC自动化系统,备方案针对飞剪等特种设备保留成熟替代方案,在探索国产化的同时保障项目落地稳定性。
针对项目建设难度高、涉及领域广、参考案例少的特性,中冶华天高度重视,第一时间成立专项攻坚组,抽调8名技术骨干全程参与。团队先后完成国产器件技术参数研究、对标分析、仿真测试、程序编制、现场部署及工程调试等全流程任务。期间,国产软件融合适配及与生产工艺的匹配成为核心难题,团队凭借丰富经验与协作精神逐一攻克。
2026年3月初,项目进入现场调试阶段。中冶华天克服春节后多项目并行带来的人力调配压力,科学统筹,确保调试力量充足。从系统搭建到热试运行,因为多项实操需求在国内软件应用中尚无先例,团队面临诸多技术挑战。依托多年长材自动化项目经验,中冶华天快速响应,通过调整编程结构、优化软件逻辑,使国产系统完美适配生产实际。历经连续48小时鏖战,保障产线于3月29日凌晨顺利贯通,赢得业主高度认可,擦亮“中冶华天绿色明天”品牌。
华西钢铁扁钢生产线改造项目的成功,迈出了轧线国产自动化应用的关键一步,其100%摒弃国外元素的全自主化应用模式,具备极高的标杆价值,为后续轧线自动化国产化提供了重要参考,也展现了中冶华天的综合技术创新实力与行业担当。